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案例分析—干粉煤灰配料生產(chǎn)水泥及其措施

來源:  發(fā)表時(shí)間:2015-07-15 09:28:02  點(diǎn)擊次數(shù):

前言:粉煤灰作為火力發(fā)電廠的一種工業(yè)廢料,它的堆存不僅占用了大量的耕地,而且也對環(huán)境造成一定的污染。粉煤灰是一種分散度較高的微細(xì)物料,是各類顆;旌象w。粉煤灰礦物相主要由玻璃相、無定形相和結(jié)晶相三類礦物組成。玻璃相主要是球型玻璃體,這部分為漂珠、沉珠、磁珠等;結(jié)晶相主要為莫來石、石英、磁鐵礦、硅酸鹽礦物等;無定形相多為未燃燒的炭粒。低鈣粉煤灰(CaO含量在5%以下)的密度一般為1.8-2.3g/cm3。粉煤灰顆粒粒徑一般為0.5-300μm,平均幾何粒徑小于40μm,粉煤灰的主要化學(xué)成分為SiO2和Al2O3,兩者含量占60%以上。粉煤灰中未燃盡的炭大部分以單體形式存在于粉煤灰中,炭粒呈海綿狀和蜂窩狀,比表面積大,硫松多孔,親油疏水,具有良好的吸附活性。炭粒較軟,強(qiáng)度較低,部分石墨化,密度一般為1.6-1.7g/cm3,視密度一般為0.74-0.66g/cm3。一般炭粒平均粒度大于粉煤灰的平均粒度,即粗粒級粉煤灰中的含碳量高于紉粒級粉煤灰。

粉煤灰的開發(fā)利用早已為人們所關(guān)注,粉煤灰在水泥中的應(yīng)用最初是作為混合材摻入水泥中;另外,作為混凝土摻合料應(yīng)用,2005年8月1日實(shí)施的《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1956-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,根據(jù)粉煤灰細(xì)度(45μm篩余)、需水量比、燒失量等指標(biāo),將粉煤灰分為I級、Ⅱ級、Ⅲ級灰,對其細(xì)度要求分別為12.0%、25.0%和45.0%,燒失量要求分別為5.0%、8.0%和15.0%。

本案例是用粉煤灰替代易土作為硅質(zhì)原料生產(chǎn)水泥,這是利用粉煤灰具有與熟土相近的化學(xué)成分的特點(diǎn)。粉煤灰替代黏土,可以保護(hù)耕地,減少對土地資源開采,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長遠(yuǎn)的歷史意義,以及廣闊的推廣應(yīng)用前景。

干粉煤灰配料生產(chǎn)水泥及其措施

山東某建材有限公司1000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線自2001年開始使用電廠濕排粉煤灰作為黏土質(zhì)原料,配以砂巖作為硅質(zhì)校正原料,進(jìn)行生料配料,取得了成功。但濕排粉煤灰水分較高(一般大于18%),使用中易造成配料秤斷料嚴(yán)重、出磨生料成分合格率低,影響熟料質(zhì)量和窯系統(tǒng)工藝狀況的穩(wěn)定。尤其是夏季,往往造成人磨原料綜合水分較高(大于8%),因而要求生料磨烘干廢氣溫度較高,出磨氣體溫度較低(小于70℃),生料水分大于2.0%。該公司在對粉煤灰資源進(jìn)行詳細(xì)考察并研究生產(chǎn)工藝后,使用于粉煤灰替代濕排粉煤灰配料取得成功。

1.粉煤灰成分和原料配料方案的確定

(1)粉煤灰成分。選用泰豐電廠的于粉煤灰,干濕粉煤灰的化學(xué)成分見表1.1.4,干灰的A1203含量低、Fe2O3含量高,配比中通過降低鐵粉的配比,控制砂巖使用量,適當(dāng)增加干灰的用量。

(2)原料配比的變化。根據(jù)原濕排灰的配料經(jīng)驗(yàn)及干灰的化學(xué)組成,進(jìn)行原料配料方案調(diào)整,見表1.1.5。

2.配套改造和試生產(chǎn)情況

利用原石灰石存儲庫作為干粉煤灰儲庫(庫存粉煤灰1200t),并將皮帶計(jì)量秤改為管式螺旋計(jì)量秤。粉煤灰經(jīng)配料計(jì)量后與石灰石混合入磨。2006年11月干粉煤灰投入使用。使用后消除了粉煤灰斷料現(xiàn)象,使生料合格率升高。其中KH合格率從62%提高到65%;SM合格宰從66%提高到71%;IM合格率從64%提高到68%。生料出磨溫度升高達(dá)到80℃;生料水分降低,小于1.0%。

試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有:一是預(yù)熱器系統(tǒng)溫度升高,在分解爐控制溫度不變的情況下一級筒出口溫度由346℃升高到353℃,其余二-五級出口也分別出現(xiàn)5-10℃不等的溫度升高。預(yù)熱器四級出口溫度升高幅度最大,達(dá)到10℃,膨脹倉內(nèi)不時(shí)出現(xiàn)積料,下料不暢,發(fā)生堵塞事故。二是生料磨產(chǎn)量降低,由87t/h降到84t/h。三是電除塵收塵效率降低.有灰白色煙塵排出,而入窯生料也表現(xiàn)為淺灰色。四是生料出磨成分控制與熟料成分控制出現(xiàn)較大的出入,熟料KH比控制指標(biāo)低、IM值比控制指標(biāo)高。造成上述問題的主要原因有以下幾點(diǎn)。

(1)使用干粉煤灰,磨機(jī)研磨能力下降。水分為1.5g6的干粉煤灰由于在配料的過程中沒有與其他原材料進(jìn)行充分的混合,進(jìn)入原料磨烘干倉后被較快的風(fēng)速迅速帶走,在磨內(nèi)停留時(shí)間短,造成磨內(nèi)實(shí)際研磨物料的性質(zhì)、粒度分布發(fā)生了較大的變化.粉煤灰的助磨作用未得到充分發(fā)揮。

(2)燒失量的升高,說明干粉煤灰中間定碳含量高;另外,由于大量含有固定碳顆粒的粉煤灰未經(jīng)研磨就作為成品被收集,生料喂人預(yù)熱器后固定碳顆粒在低溫環(huán)境下燃燒釋放熱量的速度緩慢,進(jìn)入五級上升煙道后,在超過850℃環(huán)境下迅速燃燒進(jìn)入四級.物料溫度過高而引發(fā)堵塞。

(3)使用于粉煤灰后,出磨氣體溫度升高,進(jìn)人電除塵溫度相應(yīng)升高至140℃,同時(shí)出磨氣體水分也大幅度降低,導(dǎo)致廢氣中粉塵的比電阻率增大,從而影響電除塵的收塵效率,造成部分微細(xì)顆粒排放。

(4)粉煤灰摻人生料的途徑發(fā)生了變化,更多的通過電除塵收集進(jìn)入均化庫,造成生料出磨控制成分取樣點(diǎn)試樣失真,按照原有的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配料計(jì)算,與實(shí)際控制有較大的差距。

針對上述問題該公司采取了以下技術(shù)措施:一是關(guān)小生料磨排風(fēng)機(jī)風(fēng)門,降低磨內(nèi)風(fēng)速,減少帶走粉煤灰的比例,延長粉媒灰在磨內(nèi)的滯留、研磨時(shí)間;二是調(diào)整球配,適當(dāng)補(bǔ)充大球,并提高磨內(nèi)填充率;三是盡量控制進(jìn)廠粉煤灰撓失量小于6.0%;四是調(diào)整增濕塔用水量,進(jìn)一步降低入電除塵廢氣溫度,調(diào)整粉塵比電阻;五是降低煤粉細(xì)度、水分,控制分解爐煤粉不完全燃燒現(xiàn)象,緩解粉煤灰固定碳燃燒帶來的不利因素;六是摸索生料出磨成分控制與熟料成分的對應(yīng)關(guān)系,及時(shí)調(diào)整生料控制指標(biāo),穩(wěn)定熟料控制指標(biāo)。

3.效果

采取一系列措施后問題得到了解決。其中生料磨產(chǎn)量恢復(fù)并提高到89t/h,預(yù)熱器操作控制參數(shù)恢復(fù),堵塞故障消除;除塵器粉塵排放濃度(標(biāo)況)為70mg/m3;燒成系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量得到提高。

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